改造后风机试验
作者:石家庄风机 日期:2014-9-26 浏览:1544
4改造后风机试验
4.1引风机热态试验
引风机改造后,分别在2个工况下对机组进行热态试验。试验期间正处供热高峰期,机组必须保证一定供热负荷,考虑锅炉蒸发量,最低负荷工况确定为额定蒸发量的75%。试验期间,要求锅炉及脱硝、脱硫系统各项参数调整至正常状态,并维持稳定。试验详细数据与计算结果见表5,2个工况下的引风机运行工况点点及性能曲线见图3。由图3可以看出,引风机管网阻力特性曲线位于风机性能曲线的中部区域,高负荷下于其高效率区,风机与管网系统匹配良好,在各个工况下新风机均能安全稳定运行[2-3]。
4.2试验数据分析
为了便于分析,综合表5和图3,将引风机热态试验主要结果与性能曲线对应值进行比较,数据列于表6。从表6中可以看出,引风机实测效率与性能曲线上对应的效率基本吻合,偏差在3%以下;风机最高效率达83.3%,由此可以看出,风机出力达到了设计要求[2-3]。

5改造效果
2号锅炉风机改造前、后试验所测烟气系统性能数据见表7所示。
5.1烟气系统阻力
由于2号锅炉增加了脱硝系统,并进行了脱硫系统增容改造,因此改造前后烟气系统阻力变化大。根据运行数据显示,改造后烟气系统阻力增加2184.65 Pa左右(其中脱硝系统阻力增加1158.4 Pa,脱硫系统增容后阻力增加1026.25 Pa)。为了降低烟气系统阻力,对原增压风机出入口烟道进行了优化,使得烟气系统阻力减小200 Pa左右。
5.2引风机电流及厂用电率
改造后,烟气系统阻力增加2184.65 Pa左右,导致在同等运行工况下,2台引风机电流之和较改造前2台引风机与增压风机的电流之和大95 A左右,从而使厂用电率增加0.29%左右。
5.3风量及风压
现有引风机在机组负荷为300 MW(蒸发量为970.0 t/h)工况下,实测平均风量为277.2 m 3/s、平均风压为7426.0 Pa。将锅炉蒸发量为970 t/h时的实测风量和风压换算至1025 t/h蒸发量
工况下,与TB点设计值相比,新引风机有一定的风量与风压裕量,能够满足将来烟气系统及脱硫系统阻力变化的运行要求[3]。
6结束语
对某热电厂的引风机和脱硫增压风机进行合二为一改造后,提高了脱硫系统运行的可靠性,降低了运行维护费用及运行人员在机组低负荷下的操作强度。虽然本次改造使得引风机的耗能略有增大,但随着下一步取消GGH及脱硫旁路挡板等技术改进,机组运行的安全稳定性及经济效益将会进一步提升。